施耐德软起动器故障报警维护方法
发布时间:2023-06-15 10:02:15
1、问题-F 05(频率误差):
这个问题是因为软启动器在处理内部电源信号时出现问题,造成工频误差,这种情况需要咨询公司产品开发软件设计工程师来处理。主要是改进电源电路的设计。
2.问题-F 07(启动过电流):
起动过流是由于负载过重,起动电流超过500%倍造成的。对此,内部功能代码“0”(起动电压)设置得更高,或者功能代码“1”(上升时间)设置得更长,可以设置为:30-60S。还有功能代码“4”的电流极限值设置得当,一般可以是2-3倍。
3.问题-F 03(过热):
这个问题是由于短时间内启动软启动器的频率造成的。我们应该告知用户在操作软启动器时,启动次数不应超过每小时12次。
4、原因-F 04(输入相位缺失):
有许多因素会导致这个问题,其中一些列出如下:
(1)检查进线电源与电机之间的接线是否松动;
(2)输出是否连接负载,负载是否与电机匹配;
(3)用万用表检测软启动器的模块或晶闸管是否出现故障,正常情况下它们的触发栅极电阻是否符合要求(一般在20-30欧元左右);
(4)内部接线插座是否松动。
这些因素都可能导致这个问题的发生,只需要仔细检测并做出正确的判别,就可以排除。
5.问题-F 01(即时停止):
问题是端子7和10是开放的,用电线短连接端子7和10就可以解决。这个问题的原因一般是因为外部控制接线错误和led,如果用户对外部控制没有特殊需求,我们可以告诉用户简单地将内部功能代码“9”(控制方法)参数设置为“1”(键盘控制),它可以防止这个问题。
6.问题-F 06(参数错误):
要呈现这个问题,你需要从头输入一次出厂值。具体操作:首先断开软起动器控制电源(通信220V),用手指按住软起动控制面板上的“PRG”键,然后发送软起动器的控制电源,大约30秒后松开“PRG”键,从头输入当前出厂值。
7.问题-F 02(开始时间太长):
问题是软起动器的电流限制值设置得太低,使得软起动器的启动时间过长。在这种情况下,我们可以将软起动器内部的功能代码“4”(限制启动电流)的参数设置得更高,可以设置为1.5-2.0倍。需要注意电机功率大小是否与软起动器的功率大小匹配。如果不匹配,在差异很大的情况下,参数设置为4-5倍,启动一段时间后内部硅模块或晶闸管会因电流过大而烧坏。
8.问题-F08(运行过流):
出现这个问题的主要原因可能是模块或可控硅在运行过程中发热,因为负载太重。您可以检查负载是否与软启动器的功率大小相匹配,并尝试使用多少软来拖动多少电机负载。
9、问题-F 09(输出相位缺失):
主要是检查进出线是否松动,软输出相是否断裂或电机是否损坏。
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